本报讯(通讯员吴新权史运玲)近日,汝州市天瑞煤焦化有限公司备煤分厂员工,创造设备管理新成就,将一段近200米的扁平电缆独立更换安装成功,为工厂节省30多万元,在厂内传为佳话。
这段近200米的扁平电缆,隶属总价值700多万元的特大型、厂控枢纽设备———堆取料机的关键部位,到了需要更换的时候。这可不是一般的电缆,不仅重量大,而且十分“娇贵”,不能有一点磕磕碰碰。更重要的是,整机的高压电路及26根信号线全部包含其中,任何一根有差错,将使整机难以运行。咋更换这“宝贝”,员工们根本没见过,更别说干过了。保险的方法是大包外修、请专业设备厂家安装,但厂家换一次就要3万元,并且还要使用他们指定的进口电缆,造价高达50余万元。
怎么办?“咱们自己干!”
共识形成了,但现实是“四缺”:缺资料、缺经验、缺“老师”、缺外援。
“没吃过猪肉、还没见过猪走”?到现场去!按图索骥,不信弄不明白!
多日的“紧盯不放”,加之平时的积累,参与人员逐步掌握了电缆的结构及各处的主要性能。测数绘图,经审报批,需要购买啥材料报给了招标、供应部门。依此采购“国货”,采购价也就10多万元。
接下来当然是更换了。这又该怎么办呢?没有“师傅”,那就只能是“自学成才”了。过去企业管理教材里常有两句话:“只要思想不滑坡、办法总比困难多”。电工们围绕线号的接法,检修工围绕上线时的平稳要求,苦下功夫,慢慢地所用思路、方式都总结出来了。
更换的时机成熟了。“开工”当天一大早,现场上人车齐聚,各种操作有条不紊正常进行。最终,比计划时间提前两个小时完成,并一次性试车成功。